2月27日,伴隨著嗡嗡的液壓聲,“華天龍”頂升支座底板托著滑塊平穩(wěn)上升,完成正反向移動后,底板和滑塊一起平穩(wěn)沉降至托箱內(nèi),每一個動作都非常順暢。此時,“華天龍”人終于按捺不住心中的激動,大家歡呼雀躍,宣告將近一個月工期的“華天龍頂升支座改造項目”完滿成功。
緣起:彌補短板 適應(yīng)市場
對于全回轉(zhuǎn)4000t大型打撈起重工程船“華天龍”來說,頂升支座就是它的支點,起著非常重要的作用。“華天龍”的頂升支座布置于船尾,左、右舷各一個,為了不讓滑塊影響吊機(jī)旋轉(zhuǎn),每個頂升支座都分別向船尾延伸出3.3m作為滑塊的滑行軌道。
但由于海洋工程吊裝結(jié)構(gòu)物和被打撈船舶的日益大型化,“華天龍”頂升支座的設(shè)計缺陷日益凸顯,好幾次運有模塊或?qū)Ч芗艿鸟g船靠駁“華天龍”船尾時,吊裝結(jié)構(gòu)物都幾乎碰到頂升支座,而且由于頂升支座往船尾方向凸出了3.3m之多,這大大限制了“華天龍”在大變幅情況下的起重能力。“華天龍”總監(jiān)張潮水在深思熟慮后,提出利用自身能力,自主改造頂升支座的詳細(xì)想法,經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后,“華天龍”人和海工處工程師楊銀歡一起開始了緊張有序的4000噸起重機(jī)頂升支座的設(shè)計、改造工程。
改造:創(chuàng)新設(shè)計 精益求精
經(jīng)過反復(fù)思考,最后張總監(jiān)創(chuàng)造性地大膽提出將凸出船尾3m多的縱向支座結(jié)構(gòu)切除,改成可以橫向移動、并可升沉的“7”字型結(jié)構(gòu)。這樣一來就將原本串聯(lián)起來的縱向移動的滑塊牽引系統(tǒng)改造成了兩個單獨的分別可縱向、橫向移動的滑塊牽引系統(tǒng)。這種改造方法在船廠也少有嘗試,因為這不僅需要更改原來的鋼結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、循環(huán)牽引系統(tǒng),還要重新配置液壓系統(tǒng)和電器系統(tǒng),工序相當(dāng)復(fù)雜,而“華天龍”在三月初又必須投入下一個工程當(dāng)中,所以“華天龍”人必須在這停租一個多月的縫隙里爭分奪秒把頂升支座改造完成。
對面復(fù)雜、緊張的改造工程,張總監(jiān)多次與工程隊長和工程師楊銀歡一起研究圖紙,探討和優(yōu)化施工設(shè)計,在設(shè)計上盡量利用原有的設(shè)備和船上庫存的材料;在改造中,科學(xué)安排工作面,合理安排人手,交叉作業(yè)以縮短施工工期。雖然工期緊張,但是工作卻不能馬虎,無論是主結(jié)構(gòu)還是走道設(shè)計,甚至小到螺絲定位都是經(jīng)過精心設(shè)計,充分討論的。
據(jù)統(tǒng)計,這次頂升支座改造足足用了150多瓶氧氣,50多瓶乙炔和半噸焊條。改造后的“華天龍”將再也無需擔(dān)心吊裝結(jié)構(gòu)物碰撞頂升支座,既方便了大型運輸駁船的靠泊,又大大地提升了吊機(jī)的吊重能力,為以后拓寬海工市場和提升打撈救助能力打下了良好的基礎(chǔ)。