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小噸位起重機轉向器異響原因及改進方案

來源:全球起重機械網(wǎng)??人氣:1689
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故障現(xiàn)象

某型號小噸位起重機底盤常見故障之一是轉向器產(chǎn)生異響。據(jù)統(tǒng)計,該異響主要表現(xiàn)為以下4種情況:一是向左側轉向至某個角度范圍時異響,二是向右側轉向至某個角度范圍時異響,三是兩側轉向至某個角度范圍時異響,四是提高發(fā)動機轉速至一定范圍時異響。轉向器異響嚴重影響駕駛員駕駛的安全性和舒適性。

轉向器結構

該小噸位起重機采用整體式轉向器,其內(nèi)部為循環(huán)球式結構,主要由轉向螺桿、閥芯、扭桿、轉向螺母、轉向器殼體等組成,如圖1所示。循環(huán)球式結構轉向器的主要作用是助力、降低輸出轉速、改變傳動方向、減弱輪胎傳遞到轉向盤的沖擊力。

原因分析

根據(jù)故障現(xiàn)象和轉向器結構,分析異響產(chǎn)生的主要原因是:在起重機轉向過程中,當轉向液壓油在轉向器油道中的紊流到達一定強度,或當轉向器受到外力沖擊時,轉向器中的轉閥與扭桿等相關零件之間發(fā)生共振,從而產(chǎn)生異響。

改進方案

根據(jù)轉向器發(fā)生共振的原因分析,我們決定對產(chǎn)生共振影響最大的轉閥閥芯進行改進,以消除共振或減小振幅、達到消除異響的目的。為此,我們提出以下3種改進方案。

(1)減小轉閥閥芯直徑

在轉閥基本結構保持不變的情況下,適當減小轉閥閥芯直徑,即將原30mm直徑改為28mm。減小轉閥閥芯直徑后,加深油槽深度。

副油口磨削角度由原來的12°改為20°,副油口長度由原來的16mm改為8mm。通過改進上述結構,改變了油液在閥體內(nèi)部的流動方向和流動速度。轉閥結構如圖2所示。

(2)增大轉閥閥芯直徑

在轉閥基本結構保持不變的情況下,適當增大轉閥閥芯直徑,即將原30mm直徑改為35mm,并增設浮動套,將整體式轉向閥改為浮動式轉向閥,如圖3所示。

(3)增加O形圈阻尼值

改進現(xiàn)有轉閥閥芯阻尼圈,即將原O形圈加密封環(huán)結構改進為單一O形圈結構(如圖2所示),并增大O形圈的阻尼值。

改進效果

根據(jù)以上3種改進方案分別生產(chǎn)轉向器,并在有異響的小噸位起重機上進行試驗,結果如下:按照減小轉閥閥芯直徑方案,以及按增大轉閥閥芯直徑并增設浮動套方案生產(chǎn)的轉向器,安裝在有異響的小噸位起重機上進行試驗,轉向器異響均明顯減小,但仍有輕微異響。按照改進O形圈阻尼值方案生產(chǎn)的轉向器,安裝在有異響的小噸位起重機上進行試驗,轉向器異響完全消除。

按照改進O形圈阻尼值方案再生產(chǎn)5個轉向器,分別安裝在5臺有異響的小噸位起重機上繼續(xù)進行試驗,轉向器異響均得到消除。此后小噸位起重機上正式改用該方案生產(chǎn)的轉向器,再未出現(xiàn)轉向器異響。以前有異響的小噸位起重機更換改進的轉向器后,也再未出現(xiàn)轉向器異響。

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