1.加強(qiáng)對(duì)縫隙煤槽的粉塵治理
在縫隙煤槽處采用可靠的SMZ綜合除塵技術(shù)(即水噴霧+密封+LZZ型扁布袋除塵器)。為全面消除撥煤及落煤時(shí)產(chǎn)生的粉塵,在加強(qiáng)對(duì)葉輪給煤機(jī)導(dǎo)料槽等處的密封的同時(shí),將除塵器和水泵安裝在葉輪給煤機(jī)上,在縫隙煤槽下部的梁上安裝水槽,除塵器和水泵隨著葉輪給煤機(jī)的移動(dòng)而移動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)了在縫隙煤槽全段范圍內(nèi)的除塵和水噴霧,使其粉塵濃度大大降低,改善了工作環(huán)境。
2.將滑差調(diào)速改為變頻調(diào)速
由于滑差電機(jī)在運(yùn)行中存在啟動(dòng)電流大、不能長(zhǎng)時(shí)間低速運(yùn)轉(zhuǎn)、滑差離合器和測(cè)速發(fā)電機(jī)部分易損并影響調(diào)速的可靠性等缺點(diǎn),而且滑差電機(jī)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、體積大,檢修起來(lái)比較困難,故改用調(diào)速范圍廣、運(yùn)行穩(wěn)定、維修操作方便的變頻調(diào)速替代滑差調(diào)速。我廠采用日本三菱電機(jī)株式會(huì)社生產(chǎn)的FR-A500型變頻調(diào)速器,其變頻調(diào)速范圍為11~50 Hz。
3.供電方式從滑觸線改為拖纜
為提高供電可靠性,將滑觸線供電改為拖纜供電,動(dòng)力電源直接從拖纜送到電機(jī),減少了中間環(huán)節(jié)(集電器),從根本上消除了因集電器與滑觸線接觸不良以及集電器脫落帶來(lái)的電源缺相、斷相而造成的拖動(dòng)電機(jī)燒壞事故。
以上改進(jìn)后,葉輪給煤機(jī)運(yùn)行可靠性有了很大提高,故障率大大降低,檢修工作量相應(yīng)減少,運(yùn)行操作起來(lái)也比較簡(jiǎn)單。