1故障現(xiàn)象
XD20t/ 10t U型龍門起重機大車運行機構(gòu)減速器高速軸的結(jié)構(gòu)。
減速器高速軸存在以下2種損壞現(xiàn)象:
(1)減速器高速軸共發(fā)生折斷4次,折斷均發(fā)生在截面A - A處。
(2)減速器高速軸鍵槽塑性變形,鍵槽變寬,表面不平整。
2故障原因分析
211有關(guān)計算
大車運行機構(gòu)電機型號為JZR242 ,功率為16 kW ,轉(zhuǎn)速為715 r/ min ;減速器型號為ZSC600 ,速比為3719.通過對減速器高速軸的受力分析,并對該軸的強度、剛度、疲勞進行了計算,通過計算認(rèn)為該軸的強度、剛度、疲勞等均滿足要求。
212原因分析
由于該軸的強度、剛度、疲勞等均滿足要求,因此可分析造成高速軸在截面A - A處斷裂的主要原因有以下幾方面:
(1)高速軸的沖擊載荷較大。由于作業(yè)繁忙,火車頻繁起制動,以及軌道不平、傳動間隙等因素造成高速軸的沖擊載荷較大。
(2)高速軸鍵聯(lián)接的配合過松。高速軸鍵槽的寬度偏差采用的是一般鍵聯(lián)接N9 ;由于高速軸的沖擊載荷較大,導(dǎo)致鍵槽塑性變形,鍵槽變寬,鍵聯(lián)接松動,傳動間隙增加;而傳動間隙的增加又加大了高速軸的沖擊載荷,使得鍵槽塑性變形進一步增大,直至鍵槽損壞或軸折斷。
(3)應(yīng)力集中。高速軸在A - A截面處,軸徑變化過大且無過度圓角造成應(yīng)力集中。
3改進措施
鑒于此,在修配高速軸時采取了以下措施:
(1)高速軸截面A - A處采用圓角過渡減少應(yīng)力集中,圓角半徑為4 mm.
(2)調(diào)整高速軸鍵聯(lián)接的配合。鍵槽的寬度偏差由一般鍵聯(lián)接N9改為較緊鍵聯(lián)接P9 ,同時鍵槽淬火處理,以保證該處力矩的傳遞。
(3)重新配制聯(lián)軸器使其錐孔與軸錐度相符,結(jié)合面嚴(yán)密貼合。
(4)加強檢查維修大車走行線路,減少走行中的沖擊載荷。
4使用效果
減速器高速軸在1993年至1998年間共發(fā)生4次折斷故障, 1998年按上述改進措施對減速器高速軸進行了改進,至今未發(fā)生過大車運行機構(gòu)減速器高速軸折斷現(xiàn)象,其鍵槽也未發(fā)生過損壞。